锂电池生产废水处理技术

来源:建树环保 2026-03-04 17:02:41 21

在经济快速发展的现代社会中,锂电池因其安全性高、比容量大、自放电率好等性能,广泛应用于电子产品和电动汽车领域。锂电池作为一种清洁能源存储设备,已成为人们日常生活中的一种重要产品,但在生产锂电池的过程中会产生相应的废水,主要分为阴极废水及阳极废水,阴极废水中含有重金属钴、镍、锰、甲基吡咯烷酮等污染物,阳极废水主要污染物质有石墨、导电碳、SBR聚苯橡胶、有机溶剂、铜箔等。阴极废水和阳极废水有机物浓度高,且含有不易生化降解的大分子有机物,可生化性较差,属高浓度难降解有机废水。在当前碳达峰碳中和双碳经济背景下,对该类废水采用节能环保的措施进行有效治理,成为企业生存发展的迫切任务。

1、项目介绍

1.1 水量水质

该废水的水质特征是有机污染物种类繁多,水质复杂。阴极废水中含有第一类污染物镍,总氮和氨氮较高,可生化性较差,一般B/C=0.20~0.25,其主要水质指标如表1所示。本项目设计处理水量:阳极废水700m3/d,阴极废水300m3/d。实际水量:阳极废水600m3/d,阴极废水300m3/d。

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出水满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484—2013)表2新建企业水污染物排放限值中间接排放标准要求,其各项指标排放标准如表2所示。

2.jpg1.2 工艺流程

锂电池生产废水工艺流程见图1。阴极废水通过收集管道流入调节池1,经调节池1调节水质水量,提升泵加压至混凝沉淀系统,经加药去除重金属后汇入综合调节池,与阳极废水混合后,加压至电Fenton系统,经电Fenton去除部分有机物,出水经加药沉淀和管式微滤膜(DF膜),去除废水中的细小悬浮物及其他污染物后进入厌氧进水池,厌氧系统采用升流式厌氧污泥床(UASB),利用培养的厌氧污泥,分解废水中的有机污染物。在UASB反应池上部设置三相分离器,通过三相分离器,固、液、气三相得到分离,甲烷由收集器收集排出,处理水则经由溢流渠收集排出。厌氧出水进入厌氧沉淀池、缺氧池及好氧池,部分好氧混合液回流至缺氧池,经缺氧和好氧处理后能有效去除COD和氨氮。经过生化沉淀池泥水分离,上清液达标排放,污泥经浓缩压滤脱水后委外处置。

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1.3 主要构筑物和工艺参数

1)调节池1,用于收集阴极废水,达到对废水均质均量的目的。调节池1工艺尺寸为12m×6m×5.5m,有效容积V=360m3,水力停留时间28.8h,调节池1设提升泵2台(1用1备)。

2)混凝沉淀池1,用于阴极废水预处理,将重金属镍处理到0.5mg/L以下。该处理系统由3座反应池和1座沉淀池组成,单座混凝反应池工艺尺寸为2m×2m×4m,混凝反应池设置机械搅拌机和加药泵,分别投加NaOH、PAC、PAM和重捕剂。沉淀池工艺尺寸为6m×3m×4m,采用斜板沉淀池形式,表面负荷为0.69m3(/m2·h),沉淀池设排泥泵2台(1用1备)。

3)综合废水调节池,用于收集预处理后的阴极废水和阳极废水,达到对废水均质均量的目的。综合废水调节池工艺尺寸为20m×10m×5.5m,有效容积V=1000m3,水力停留时间24h,综合调节池设提升泵2台(1用1备)。

4)电Fenton反应器,用于催化降解难处理有机物,提高废水可生化性。设有1套电Fenton催化器,工艺尺寸为4m×2.5m×4.5m,配直流电源。

5)混凝沉淀池2,主要由3座混凝反应池和1座沉淀池组成,单座混凝反应池工艺尺寸为3m×3m×5m,设置机械搅拌机和加药泵,分别投加NaOH、PAC和PAM。沉淀池工艺尺寸为9m×6m×5m,采用斜板沉淀池形式,表面负荷为0.77m3(/m2·h),沉淀池设排泥泵2台(1用1备)。

6)管式超滤膜系统(DF膜),主要由美国POREX膜组件、膜机架、膜进水泵(型号CR90-3-2,Q=74m3/h,扬程40m,功率18.5kW)、PLC自控系统以及相应清洗加药系统组成。管式超滤膜组件型号为MME2S01637VP,材质为PVDF,膜孔径为0.02~0.05μm,膜通量为250~450L/(m2·h),48支,设计处理规模为37.5m3/h,24h连续运行。当出水流量下降到36m3/h以下时,用10%的NaClO对膜系统进行化学清洗,以恢复膜通量,清洗频率为1次/周。该系统不需沉淀和预过滤,可直接进行过滤实现固液分离,水中污染物不需沉淀就能有效去除,且DF膜化学稳定性强,耐受强酸强碱和强氧化性化学物质。

7)厌氧反应器,采用UASB进行厌氧处理,由污泥床、污泥悬浮层、沉淀区、三相分离器及进出水系统等各功能部分组成,可去除60%~70%左右的有机物。2座反应器有效容积为1413m3,工艺尺寸为D10m×12m,水力停留时间33.9h,容积负荷(以CODCr计)2.3kg/(m3·d)。

8)厌氧沉淀池,经过厌氧反应后的废水进入该池,以达到泥水分离的目的。工艺尺寸为D8.5m×5m,采用辐流沉淀池形式,设刮泥机1台,表面负荷为0.73m3(/m2·h),有效容积V=255.2m3。设污泥回流泵2台(1用1备),当UASB出水跑泥时开启污泥回流泵。

9)缺氧池,设置高效脱氮填料,进行反硝化反应,提高脱氮效率。缺氧池尺寸为10m×6m×5.5m,有效容积300m3,水力停留时间7.2h。设潜水搅拌机2台。

10)好氧池,经过缺氧处理后的废水进入好氧池,消化液回流比为100%~150%。工艺尺寸为20m×10m×5.5m,有效容积V=1000m3,水力停留时间24h。设磁悬浮风机2台(1用1备),Q=16m3/min,扬程6m,N=55kW,具有低耗能、低噪音、长寿命、零摩擦、免维修和易安装的优点,比传统罗茨风机节能30%~40%。

11)沉淀池,经过好氧反应后的废水进入该池,以达到泥水分离的目的。采用辐流沉淀池形式,工艺尺寸为D8.5m×5m,表面负荷为0.73m3(/m2·h),有效容积V=255.2m3。设刮泥机1台。

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2、处理效果、工程投资和运行成本分析

2.1 各单元处理效果

阴极废水经混凝沉淀预处理后和阳极废水合并处理,采用电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺进行处理,20d平均运行数据见表4,运行效果如图2所示。

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从表4中可以看出,混凝沉淀对镍的去除效果较好,当阴极废水进水中Ni2+为2.3~2.9mg/L时,在混凝沉淀池投加NaOH调节pH至弱碱性,Ni2+可与OH反应生成Ni(OH)2沉淀,并且投加适量的PAC、PAM和重捕剂,加快镍的沉淀,经混凝沉淀后出水Ni2+为0.1~0.3mg/L,去除率达到89.3%。

从图2可以看出,电Fenton对CODCr的去除率较高,达到了35.0%,且提高了废水的可生化性,废水的B/C从0.22提高到了0.31。电Fenton工艺克服了传统Fenton法中有机物的降解速率不均匀的现象,保证反应持续高效进行,该设备通过阴极还原溶解氧,原位生成的H2O2在溶液中Fe2+的催化作用下,产生羟基自由基来降解有机物,电Fenton的降解原理:(a)H2O2的产生,在酸性电解液中,溶解氧在阴极被还原,持续地产生H2O2,如式(1)所示;(b)H2O2的活化,溶解态的Fe2+与H2O2反应生成·OH,同时得到Fe3+,如式(2)所示;(c)污染物降解,生成的·OH具有高氧化还原电位(可达到2.8eV),氧化能力较强,可将大部分污染物降解为小分子有机物提升废水的可生化性,一部分降解为CO2、H2O和其他无机离子,如式(3)和式(4)所示。

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混凝反应-DF膜出水对SS的去除率很高,达到99.7%,这是因为PAC和PAM加入废水中,便会产生压缩双电层,使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体,絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物;管式超滤膜组件(DF膜)孔径为0.02~0.05μm,其原理是利用滤膜具有的微孔结构,将悬浮物截留在滤膜一侧,从而实现对悬浮物的去除。

UASB-AO生化工艺对CODCr、BOD5、NH3-N、TN和TP的去除率较高,分别达到了97.5%、97.1%、92.7%、80.0%和77.5%,这是因为在好氧条件下,氨氮首先通过硝化作用被氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,然后再通过反硝化作用被还原为氮气,从而将氮气释放到大气中,达到脱氮的效果。在厌氧条件下,聚磷菌释放磷并吸收易降解的有机物;在好氧条件下,聚磷菌超量吸收磷,最终通过排放含有大量富磷的污泥来实现生化除磷。在厌氧环境下,首先是大分子有机物通过水解反应被分解为小分子;接着通过酸化反应进一步分解为简单的化合物;然后是产乙酸反应,将这些简单的化合物转化为乙酸等;最后是产甲烷反应,将乙酸等转化为甲烷和二氧化碳。在好氧环境下,经前道厌氧预处理后,废水的可生化性大大提高,有机物被好氧微生物分解成二氧化碳、水及其他小分子物质而得到去除。

电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺处理锂电池生产综合废水,对CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP和SS的去除率分别达到98.7%、97.6%、94.9%、84.5%、93.6%和98.5%,出水水质可达到GB3084—2013表2新建企业水污染物排放限值间接排放标准要求。

2.2 工程投资分析

本项目工程设计处理水量为1000m3/d,投资共计866万元,其中土建投资435万元,设备投资431万元。

2.3 运行成本分析

1)电费。

装机总功率309kW,实际运行功率221kW,功率系数取0.8,电价按0.7元(/kW·h)计,合计221×24×0.8=4243.2kW·h,则日耗电费为2970.2元,实际水量为900m3/d,折合吨水费用3.30元。

2)药剂费。

药剂费详见表5。

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3)人工费。

采用3班制,每班2人,共6人;人均工资以5000元/月计,则每天人工管理费为1000元,折合吨水处理费为1.11元。

4)污泥处置费。

每天产生含水率75%的脱水污泥600kg,每t污泥处置费3000元,折合吨水处理费为2.00元。

5)运行总费用。

运行总费用=电费+药剂费+人工费+污泥处置费=3.30+1.07+1.11+2.00=7.48元/m3。

3、结论

1)阴极废水经混凝沉淀去除重金属后和阳极废水合并,采用电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺进行处理,出水水质可以达到GB30484—2013表2新建企业水污染物排放限值间接排放标准要求。

2)采用电Fenton-混凝反应-DF-厌氧反应器-AO组合工艺对锂电池生产废水中的污染物有较高的去除率,对Ni2+、CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP和SS的去除率分别达到了89.3%、98.7%、97.6%、94.9%、84.5%、93.6%和98.5%。

3)本项目工程投资共计866万元,其中土建投资435万元,设备投资431万元,运行费用包括电费、药剂费、人工费和污泥处置费,合计为7.48元/m3。

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